Ⅰ 蓝鲸发动机缺陷是什么
Ⅱ 东风康明斯发动机缺陷
东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。扩大后的东风康明斯发动机有限公司注册资本逾一亿美元。东风汽车股份有限公司和康明斯公司将继续各占其50%股份。
东风公司是中国最大的卡车制造公司之一。康明斯公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。东风康明斯将得到康明斯全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,同时,合资公司的出口产品亦将得到康明斯全球售后服务体系的支持。
通过整合和优化现有生产资源,东风康明斯发动机有限公司将达到年产13万台发动机的生产能力,其次,通过滚动式技术引进战略,在产品开发上将逐步实现与欧美市场的同步发展,从而跳跃式地提升中国中重型柴油机的技术水平;同时,东风康明斯公司还将建立自己的技术中心,在引进的电控平台基础上针对中国的具体情况,量身定做,满足不同客户的全方位、多层次的需求。
公司的产品目前主要为康明斯排量为3.9升(60-140HP)、5.9升(160-230HP)、8.3升(220-325HP)的B、C系列发动机(机械式燃油系统),可满足欧洲1到2号车用排放法规和非公路用机动设备第一阶段排放标准,并将于近期开始生产康明斯B、C和L系列3.9到9升全电控柴油机,功率范围为100-450马力。能够满足欧洲三号和四号汽车排放标准以及欧美非公路用机动设备第二阶段和第三阶段排放标准,在技术上最终实现与欧美市场同步。
公司总占地面积26.23公顷,约270300平方米。公司中期发展目标为发动机质量水平国内同行业第一、发动机(相同功率范围)销量位居国内同行业第1位、发动机(相同功率范围)市场占有率位居国内同行业第1位、发动机附加值位居国内同行业第1 位,发动机零部件供应商资源位居国内同行业第1。
Ⅲ 重汽豪沃货车四气门发动机存在严重质量缺陷,特别是发动机天天修,真他妈气人!
不排除装配过程存在问题
但同样也别陷入一个维修误区,新的不等于好的,新的配件也可能有问题。
没什么好想的先把缸盖拆下来看看,重点看下气门油封。然后在检查机体。
送你一句话。新的不等于好的,修了不表示修好。
Ⅳ 刚买的新车不到一年,发动机故障,是维修还是更换
你好,这个要根据具体情况来定。
如果是设计缺陷,可以直接要求更换。
如果是轻微故障,只能先维修,达到一定维修次数后强制要求更换。
希望能帮到你,望采纳!谢谢!
Ⅳ 发动机常见故障的诊断与维修的文献综述怎么写
我教你。 一辆1998款日产风度随着天气变冷,启动困难,有时无法启动。
故障诊断
首先判断故障点是在电路还是在油略。经查高压火正常,但无启动喷油信号,于是考虑发动机ECU是否接收到启动信号。经查发现启动保险丝烧坏,更换保险后启动,喷油信号正常,但启动还是较难,进一步进行故障分析,测得油压为350kPA,正常。同时测得缸压为1000(PA,正常。故障原因可能是点火正时不对。若点火过迟,会导致启动困难或动力不足,于是对点火正时进行校对,发现存在偏差。
拆开正时链机构,发现错一个齿。此时分析启动保险被烧坏是启动时间过长所致。错一个齿是维修过程中的粗心大意引起的,重新校正点火正时,装复试车,冷车启动正常,动力充沛,故障彻底排除。 正时链
一辆日产风度A32,夜间在野外抛锚后无法启动,需急救。
故障诊断
先检查高压火正常,然后发现油路没有燃油压力。拔燃油泵插头进行测试,发现电源线在打开点火开关时有12V电压,而负极线搭铁不良。看来是燃油泵的搭铁线在车体接触下不牢或固定螺母腐蚀生锈等原因造成燃油泵不能正常工作。按常规维修程序,应该对位于左右B柱中部的两根燃油泵搭铁线进行清理和固定,但是当时是在光线不良的野外,车主希望能尽早离开事故地回家,加上救援的维修工具不足,无法在很短的时间内完成这种简单但工作量大的修理工作。因此,只能采取应急措施,在蓄电池负极上引出一根较长的导线,接到燃油泵的负极线上,这样用一根线顺利地排除了故障。
燃油泵
*注意:汽车返程后应按常规维修程序维修。
一辆1996款日产风度搭载VQ30DE多点电喷发动机,行驶里程12000km。最近经常性发生启动困难症状,启动后各工况工作基本正常。
故障诊断
用汽缸压力表测量缸压,测量结果显示各缸压力均在850kPa左右,符合着火条件(800kPa一1100kPa)。转而用燃油压力表检测燃油压力,以此来判断油路情况,检测显示怠速时燃油压力为继而做压力保持实验,结果符合技术要求,可以基本排除发动机机械和油路故障,因以将检修重点放在电气系统上。
先检查防盗自检灯,在启动后3秒内熄灭,这说明防盗系统工作正常。用发动机诊断仪读取故障码,故障码显示曲轴位置传感器(CPS)故障。拆下曲轴箱飞轮上方的曲轴位置传感器插头,测量电阻值(2号线和3号线之间)为518O(正常值为520±50n)。此传感器为霍尔效应式,用磁铁在传感器感应处来回晃动,脉冲电压为0.6V以上,故传感器应正常。但为确保其工作正常,进行更换试验,结果故障依旧。此时该车故障灯亮,用发动机诊断仪读取故障码,仍显示曲轴位置传感器故障。将检测重点集中在传感器到发动机控制单元之间的信号传输线和控制单元上,对传感器与控制单元之间的两根连接线进行仔细检查,线路正常。更换控制单元,试车后发现故障依然存在。故障点究竟出在何处呢?
考虑到曲轴位置传感器是以飞轮为靶轮,利用其旋转的霍尔效应来获取发动机转速信号,所以在曲轴位置传感器线路上连接示波器来检测发动机转速信号。 曲轴位置传感器
观察波形发现,在一定的周期内正弦波形有缺陷。因为传感器是新件,基本判定问题很可能出在飞轮上。
抬下变速器,仔细检查飞轮,结果在飞轮球齿上发现一个齿的外端有明显裂纹。更换飞轮齿环后,故障彻底排除。
一辆2000款日产风度A33,冷、热车加速均很正常,但热车怠速时发动机容易熄火,着不住车。
故障诊断
根据故障现象,初步确认怠速电机工作不良。检查怠速电机、节气门体和火花塞并清洗,结果故障依旧。利用发动机诊断仪读取故障码。查阅数据流:发动机转速灾750r/min、怠速触点为“ON”、发动机水温为90摄氏度、空气流量为5.21g/s、喷油脉宽为4.9ms和怠速电机为10—15step(步)。从数据流中判定空气流量计信号过大(怠速状态下空气流量计信号应为2.5Q/s一3.5g/s),从而造成混合气过浓,着不住车。
日产风度发动机主要技术参数
发动机类型VQ3DEVQ20DE
发动机形式V型6缸V型6缸
发动机排量(mL)29881995
最大功率(kW/r/min)147/6400140/6400
最大转矩(N.m/r/main)271/3600179/4000
A33采用热膜式空气流量计,该种气流量计容易污染、易损坏,从而导致发动机运转不正常,因此对该车更换了空气流量计并进行测试,测试结果显示空气流量计信号为3.0g/s和喷油脉宽为2.5ms,故障现象消失。
Ⅵ 对大修后的发动机进行磨合,能够延长使用寿命,并检查消除维修中的缺陷。对还是
对大修以后发动机磨合,能够延长使用寿命,并检查消除维修中的的缺陷,当然是正确的。
Ⅶ 三菱4b11发动机 优点 缺点是什么 维修成本高不高
三菱4b11发动机:
优点:全铝发动机比铸铁的轻,日本进口,正时皮带变为链条;
缺点:铝制发动机坏了只能换。更换3万多一个。
4B11是三菱发动机的缩写,自然吸气和涡轮增压两款。其中增压型,它可以输出295hp/6000rpm的最大马力及366(N·m)/3500rpm的最大扭力,采用涡轮增压的方式工作,运用于EVO。自然吸气型,它可以输出170hp/6500rpm的最大马力及197(N·m)/4250rpm的最大扭力,三菱翼神2.0与三菱劲炫2.0搭载此款发动机。
Ⅷ 新车由于发动机缺陷烧机油可以索赔更换吗
你好,索赔更换发动机要求很高,新车烧机油分为好几种情况,烧的烧的少让再跑跑,烧的中等的给换气门油封、活塞环。烧的多的客户意见大的给更换发动机
Ⅸ 挖掘机超出质量保证期后发动机的质量缺陷致使发动机报废如何处理
挖掘机发动机废气大故障原因:
1. 缸套活塞磨损,发动机输出功率下降,导致挖掘机发动机废气大。
2. 发动机活塞环与缸套过滤磨损。
3. 发动机油使用的粘度牌号低,或机油因长时间未更换而变质造成粘度下降。
4. 发动机散热不好,机油受高温影响,短时间变质造成粘度低。
5. 活塞环磨损。
6. 缸套磨损。
7. 活塞环对口。
8. 气门油封损坏。
维修:
一般情况下出现挖掘机发动机废气大故障,说明挖掘机发动机四配套需要更换了,在更换了四配套后如果故障还是存在,则要检查挖掘机发动机的缸套活塞密封间隙,检查气门油封有没有损坏、发动机本身有没有问题等。
Ⅹ 什么是定期维修,都有哪些优缺点
定期维修是以时间为基础的预防维修方式。它具有对设备进行周期性修理的特点,是根据设备的磨损规律,预先确定修理类别、修理间隔期及修理工作量;所需的备件、材料可以预计,因此可作较长时间的安排;修理计划的确定是按设备的实际开动时数为依据。过去苏联的设备计预修制度是定期维修的典型形式,适用于已掌握设备磨损规律和在生产过程中平时难以停机维修的流程生产、动能生产、自动线以及大批量生产中使用的主要设备。
定期维修的优点:
1、可以防止和减少突发故障。
2、可以预防隐蔽故障(不拆开就难以发现和预防的故障)。
3、适用于已知设备寿命分布规律而且有明显耗损期的设备,这种设备故障的发生,发展同使用时间有明确的关系。
4、使生产和修理均能有计划地进行。定期维修便于预计所需要的备件和材料,便于安排维修人员,便于制订设备使用计划和维修计划,充分体现了计划性强,可操作性强的优点。
定期维修的不合理性:
定期维修虽然在预防设备故障和事故方面能起到一定的作用,能够保证设备在一定的技术状态下运行,但它计划性太强,检修周期卡得太死,不管设备实际技术状态如何,到期就修。随着设计的日趋完善和制造水平的不断提高,设备的固有可靠性越来越高,定期维修方式越来越显得过于保守。经过几十年的发展,定期维修已逐渐不能适应形势的发展。定期维修的不合理性归纳起来如下:
1、定期维修的理论依据片面
定期维修产生的背景是当时的设备基本上是机械,电气单一的结构模式,针对的故障率模型是浴盆曲线。而现代设备集机械,电控,液压,气动,激光等多种技术于一身,又以微机为信息存储及处理手段,设备的基本故障率曲线不止是浴盆曲线一种,而是六种。
一般而言,具有金属疲劳或机械损耗的机械设备符合A,B,C三种故障模型,电子设备的故障符合D,E,F模型。有文献指出,数控设备符合E模型,随着设备的日趋复杂,越来越多的设备符合模式E和F。这就意味着大部分的设备没有耗损期,故障的发生具有随机性,设备运行时间和故障率的大小没有必然的联系。把基于浴盆曲线的定期维修运用到所有设备上面,在逻辑上行不通。事实上,人们早就发现不必要的定期拆修会把早期故障引入本应稳定的系统,这只能增加设备整体故障率。
2、定期维修所采用的参数往往不是实际情况的反映,因而与实际情况不尽相符
实际上,定期维修的周期是根据人的经验和某些统计资料来制定的,人的经验毕竟不大靠得住,统计资料也可能存在偏差,所以确定维修周期的科学性是值得怀疑的。例如,铁路机车发动机的定期维修周期是根据发动机运转时间确定的,这个维修参数是在实验室内稳定试验台上按有关标准进行耐久性及野外现场实车试验后,测量主要零部件的磨损量来确定的。野外实车试验,试验周期长,使用条件和试验环境复杂,造成试验数据离散大,置信度低。稳定的室内试验与发动机实际运行中所遇到的工况相差较大,其实验结果往往不能令人满意,而动态仿真试验虽然很有实用价值,但目前尚未达到实用阶段。因此可以说,确定发动机定期维修参数的基础是不可靠的。
3、设备的各种情况不同,定期维修难免造成维修过剩和维修不足
定期维修没有考虑到每台设备的具体技术状况的不同,操作人员的操作水平不同,维修保养的程度不同,以及使用环境的不同,这四个"不同"使设备在实际使用过程中主要机件的磨损情况和性能变化发生明显的差异。而定期维修不管设备具体的技术状况和实际运用状态的好坏,也不管设备是否有必要检修,只根据修理规程的规定,到期就进行维修。这种"一刀切"式做法的后果是,要么造成维修过剩,要么造成维修不足。维修过剩则限制了设备最大潜力的发挥,维修不足则失去了预防性维修的意义。维修过剩与维修不足,都会影响到企业的经济效益。在市场经济的今天,人们都追求效费比,从维修费用这个角度来考虑,定期维修也显得不合时宜。
总而言之,定期维修方式是一种僵化的维修体制,已经日益暴露出其不够科学性和经济性的一面,越来越成为企业生产经营效率和效益发展的障碍。针对定期维修日益暴露出的种种弊端,除从设计上科学合理地确定设备主要零部件的使用寿命,根据使用寿命来选择结构和材料,进行无检修设计和等寿命设计外,应采取更为先进的维修方式,即视情维修方式。