① 山推推土机保修时间
整机车架一年或两千小时,电器3个月,发动机6个月,易损件不保
② 山推推土机怎么正确进行维护使用
山推推土机的正确维护:
(1)履带保持适当的张紧度
如果张紧过度,引导轮弹簧张力作用于履带销及销套,销子外圆和销套内圆一直受到高挤压应力,运转时销和销套产生过早的磨损,同时引导轮张紧弹簧的弹力还作用于引导轮轴和轴套,产生很大的表面接触应力,这使引导轮轴套容易磨成半圆,履带节节距容易拉长,并且会降低机械传动效率,浪费发动机传给驱动轮和履带的功率。
如果履带张紧过松,履带容易脱离引导轮和支重轮,而且履带失去正确的对中,使运行的履带波动、拍打、冲击,造成引导轮和托轮的异常磨损。
履带张紧度的调整,是通过给张紧缸注油嘴加注黄油或从放油嘴放出黄油,参照各机型的标准间隙作调整。当履带节节距拉长到需要拆下一组履带节时,驱动轮齿面与销套的啮合面也会受到异常磨损,此时应在啮合状况恶化前进行适当处理,比如将销与销套翻面,更换磨损过度的销与销套,更换履带节总成等。
(2)保持引导轮位置对中
引导轮不对中对行走机构其他零件有严重影响,因此调整引导轮导板与履带架之间的间隙(修正不对中)是延长行走机构寿命的要点。调整时用导板与轴承之间的垫片来修正,如果间隙大,拆去垫片;间隙小,增加垫片。标准间隙为0.5~1.0mm,最大许可间隙为3.0mm。
(3)在适当时刻将履带销与销套翻面
在履带销与销套的磨损过程中,履带节节距被逐渐拉长,造成驱动轮与销套的啮合不良,导致销套破损和驱动轮齿面异常磨损,会引起蛇行、拍打、冲击,大大缩短行走机构的寿命。当通过调整张紧度仍不能恢复节距时,就需要将履带销和销套翻面,以得到正确的履带节节距。在现场有两种决定履带销与销套翻面的时刻;一种方法是查定履带节节距拉长3mm的时刻;另一种方法是查定销套外圆直径磨损3mm的时刻。
(4)螺栓螺母及时拧紧
当行走机构的螺栓松动时,容易折断或丢失,引发一系列的故障。日常检修保养应检查以下螺栓:支重轮和托轮的安装螺栓,驱动轮齿块安装螺栓,履带板安装螺栓,支重轮护板安装螺栓,对角撑条头安装螺栓。主要螺栓的拧紧扭矩参考各机型的说明书。
(5)及时润滑
行走机构的润滑非常重要,很多支重轮轴承“烧死”而导致报费就是因为漏油而没有及时发现。一般认为以下5处有可能漏油:由于挡环和轴之间的O形圈不良或损坏,从挡环外侧与轴之间漏油;由于浮封环接触不良或O形圈缺陷,从挡环外侧与支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)之间漏油;由于支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)与衬套之间的O形圈不良,从衬套与滚轮之间漏油;由于加油口螺塞松动或锥形螺塞密封的座孔损坏,在加油螺塞处漏油;由于O形圈不良,在挡盖与滚轮之间漏油。因此,平时应该注意检查以上部位,并按照各部位的润滑周期定期添加、更换。
(6)检查裂纹
应及时检查行走机构的裂纹,并及时焊修、加强。
③ 山推推土机有哪些维修保养内容
一、检查保养
高压管的接头、油缸、浮动油封、散热器片、水管接头等是否泄露,如有应及时排除。电器系统有无断线、短线、接线柱是否松动,若有应及时排除。发动机油底壳油量的检查:在发动机停机状态时,应首先确定发动机油压表,水温计是否在正常范围,然后取出油尺查看液面应在油尺上、下刻度线之间。如需添加机油,打开注油口加入。检查油位时,应将车辆停在水平地面上。添加机油时,油位不要高出“H”标记。
二、后桥箱油量检查:
(1)最初250小时的检查、保养:1、更换燃油过滤器。2、更换机油粗、细过滤器。3、变速箱、后桥箱油的更换(更换油量按附表要求)。4、工作油箱内油的更换。5、更换工作油箱过滤器滤芯。6、更换终传动箱油。7、清洗变速转向滤芯。8、紧固喷油器安装螺钉。9、发动机气门间隙的检查和调整。
(2)每500小时的检查、保养:1、更换防腐剂储存器。2、关闭防腐剂储存器上部两个阀门。3、往左拧下滤筒式滤芯。4、在密封面涂发动机油,换上新元件。5、安装时,在密封面与盖接触后再紧固1/2~3/4圈。(不要拧得过紧)6、更换后打开阀门。
三、正确维修
(1)履带保持适当的张紧度
如果张紧过度,引导轮弹簧张力作用于履带销及销套,销子外圆和销套内圆一直受到高挤压应力,运转时销和销套产生过早的磨损,同时引导轮张紧弹簧的弹力还作用于引导轮轴和轴套,产生很大的表面接触应力,这使引导轮轴套容易磨成半圆,履带节节距容易拉长,并且会降低机械传动效率,浪费发动机传给驱动轮和履带的功率。
如果履带张紧过松,履带容易脱离引导轮和支重轮,而且履带失去正确的对中,使运行的履带波动、拍打、冲击,造成引导轮和托轮的异常磨损。
履带张紧度的调整,是通过给张紧缸注油嘴加注黄油或从放油嘴放出黄油,参照各机型的标准间隙作调整。当履带节节距拉长到需要拆下一组履带节时,驱动轮齿面与销套的啮合面也会受到异常磨损,此时应在啮合状况恶化前进行适当处理,比如将销与销套翻面,更换磨损过度的销与销套,更换履带节总成等。
(2)保持引导轮位置对中
引导轮不对中对行走机构其他零件有严重影响,因此调整引导轮导板与履带架之间的间隙(修正不对中)是延长行走机构寿命的要点。调整时用导板与轴承之间的垫片来修正,如果间隙大,拆去垫片;间隙小,增加垫片。标准间隙为0.5~1.0mm,最大许可间隙为3.0mm。
(3)在适当时刻将履带销与销套翻面
在履带销与销套的磨损过程中,履带节节距被逐渐拉长,造成驱动轮与销套的啮合不良,导致销套破损和驱动轮齿面异常磨损,会引起蛇行、拍打、冲击,大大缩短行走机构的寿命。当通过调整张紧度仍不能恢复节距时,就需要将履带销和销套翻面,以得到正确的履带节节距。在现场有两种决定履带销与销套翻面的时刻;一种方法是查定履带节节距拉长3mm的时刻;另一种方法是查定销套外圆直径磨损3mm的时刻。
(4)螺栓螺母及时拧紧
当行走机构的螺栓松动时,容易折断或丢失,引发一系列的故障。日常检修保养应检查以下螺栓:支重轮和托轮的安装螺栓,驱动轮齿块安装螺栓,履带板安装螺栓,支重轮护板安装螺栓,对角撑条头安装螺栓。主要螺栓的拧紧扭矩参考各机型的说明书。
(5)及时润滑
行走机构的润滑非常重要,很多支重轮轴承“烧死”而导致报费就是因为漏油而没有及时发现。一般认为以下5处有可能漏油:由于挡环和轴之间的O形圈不良或损坏,从挡环外侧与轴之间漏油;由于浮封环接触不良或O形圈缺陷,从挡环外侧与支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)之间漏油;由于支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)与衬套之间的O形圈不良,从衬套与滚轮之间漏油;由于加油口螺塞松动或锥形螺塞密封的座孔损坏,在加油螺塞处漏油;由于O形圈不良,在挡盖与滚轮之间漏油。因此,平时应该注意检查以上部位,并按照各部位的润滑周期定期添加、更换。
(6)检查裂纹
应及时检查行走机构的裂纹,并及时焊修、加强。
④ 山推160推土机常见故障怎么修理
1、不能起动
现象:正常使用后停机,不能再次起动,并且无烟排出。
诊断:起动机正常工作,初步判断故障出在油路上。用手动泵泵油时,泵出的油量足,并且油流中无空气;手动泵也能快速工作。说明供油正常,油路无堵塞现象,也无漏气。因机子新购不久,喷油泵(铅封未拆)出现故障的可能性较小。翻阅维修手册以后发现其熄火拉杆用一电磁阀控制,观察熄火拉杆发现其好像不在正常位置,用手拨动后正常起动。判定故障出在电磁阀上,更换电磁阀后发动机正常工作,故障得以排除。
2、起动困难
现象:正常使用后停机,起动不良,排烟量不大。
诊断:用手动泵泵油时,泵出的油量不大,但油流中无空气;当用手动泵快速工作时,产生的真空度很大,泵油活塞会被自动吸回。判断油路无漏气现象,是由于油路被杂质堵塞造成的。造成油路堵塞的原因有以下:①橡胶油管内壁胶质层脱离或脱落而使油路堵塞。因机子使用时间不长,老化的可能性较小,暂时排除。②若燃油箱长期不清洗或使用不清洁柴油,内中杂质被吸入油路并聚集在油路狭窄处或滤清器中而使油路堵塞。询问操作手后得知,下半年由柴油紧张,曾有一段时间使用过非正规渠道的柴油,并且柴油滤芯从来没有清洗过。怀疑故障出在此处。拆下滤芯,较脏,更换滤芯。同时,检查油道,畅通。试机还是不能正常起动,排除此种可能。③蜡质堵塞油路或“水”堵塞油路。因为在冬天,所以怀疑故障出在此,询问后得知使用的是O#柴油,并且油水分离器不曾放过水,因为刚才检查油路时未曾发现有蜡质堵塞油路,判断故障出在“水”堵,拧松放水螺塞,出水不畅,卸下油水分离器后发现里面有冰渣,清除后正常工作,故障排除。
3、电器故障
现象:加完夜班后,机子不能起动,起动马达未能转动。
诊断:①蓄电池故障。起动马达未能转动,有可能是蓄电池的问题,测的蓄电池端电压不足20V(24V蓄电池),断定蓄电池故障,去硫化充电后恢复正常。②线路松动。使用一段时间后,故障依旧。蓄电池送修后,恢复正常。此时笔者思考了一下,本身蓄电池是新的,这么容易亏电的可能性较小,于是起动发动机,发现电流表左右晃动,检测发电机没有稳定电压输出,此时有两种可能:一是激磁电路存在故障、二是发电机本身不能正常工作。检查线路发现有几处线路松动,紧固后发电机恢复正常。③负载过大。使用一段时间后又出现了蓄电池亏电,同一故障出现这么多次,不得不引起笔者的注意了,询问驾驶员得知,此机子常常加夜班,并且前后大灯常常烧毁,工程机械一般采用的是单线制(负极搭铁),优点:线路简洁,便于维修。缺点是容易烧毁用电设备。于是把前后大灯改成双线制,故障得以解决,前后大灯也很少烧毁了。
4、转向不灵敏
现象:右转向不灵敏,操纵杆动作了以后,有时能转向,有时反应迟缓。
诊断:此转向液压系统主要由粗滤器1,转向泵2,转向细滤器3,转向控制阀7,制动助力器9,安全阀和机油冷却器5组成。转向离合器箱体内的液压油通过磁性粗滤器1,被转向泵2吸入,然后由泵送入转向细滤器3,入转向控制阀4,制动助力器和安全阀。经安全阀(调定压力2MPa),释放出来的液压油流入机油冷却器旁通阀。假如由于诸如机油冷却器5或润滑系统的堵塞等原因,机油冷却器旁通阀的油压超过调定压力1.2MPa时,便把液压油泄放入转向离合器箱体内。当转向杆拉至一半时,流至转向控制阀7的液压油流入转向离合器,当转向杆拉到底时,液压油除继续流入转向离合器使转向离合器分离外,并同时流入制动助力器,使制动器起制动作用。
经过分析后,初步推断故障产生在:①转向离合器不能彻底分离或打滑;②转向制动器不起作用。对于1而言,造成离合器不能彻底分离或打滑的原因有:外因是操纵转向离合器的油压力不足。测得B、C口的压力相差不大,因为本机只有右转向不灵敏,左转向正常,说明油压足够,故障不可能出在此处。内因是离合器内部结构出现故障。对于内因,我们要进行解体检查,比较复杂,暂时不检查。对于2而言,造成转向制动器不起作用的原因有以下三种:①制动油压力不足。测得D、E口的压力一样,此种可能排除。②摩擦片打滑,由于机子使用时间不长,摩擦片磨损的可能性比较小。③制动行程太大,用90N?m扭力紧固,回拧11/6圈。试机后右转向不灵敏现象得以解决。同时离合器内部结构出现故障的可能性也排除,故障就出在制动行程太大。
⑤ 山推推土机质量和售后服务怎么样
山推质量国产里边算最好的。售后服务看地区代理
⑥ 山推推土机维修不遵守操作规程而出现的故障怎么办
山推3TY220型推土机具有结构合理、功率适中、机动性强、维修性好等特点,因而受到广大用户的喜爱。推土机在使用过程中经常出现各种各样的故障,在排除故障时,应该严格遵守维修操作规程,否则,原来的故障排除后,又会出现新的故障。下面举三个案例说明。
故障一;推土机刀片无动作
早班起动发动机后,操纵操纵机构,推土刀片无任何反应。检查液压油箱,油箱是空的。而据驾驶员介绍,先一天下班时是加足了液压油的。于是检查发动机油底壳,发现油面升高。把工作油泵拆下来检查,发现工作油泵的旋转油封破损,由于液压油箱的位置较高,因此经过一个晚上的时间,油液就经旋转油封破损处慢慢地泄露到柴油机的油底壳中了。更换此油封,更换发动机机油、添加液压油并排除液压系统中的空气后,推土机恢复正常。
故障二;工作装置无力
驾驶员描述故障现象为刚发车时,工作装置正常,工作一段时间后,工作装置无力。通常导致工作装置无力的原因有油量不足、阀、缸内泄等方面。经过拆检,液压操纵阀和刀片提升油缸都没有异常磨损,排除了内泄的可能,剩下的原因就是油泵供油量不足了。一般来说,油泵供油不足的原因有这样几种:油箱油量偏少,滤芯堵塞,油泵磨损内泄,溢流阀阀芯卡死等。本着先易后难的原则,逐一排除。先检查油量,然后检查滤芯。从液压油箱中拆下滤芯时发现油箱中有巴掌大的一块石棉。这块石棉块可能是上次修理时留下。发动机起动前,石棉块沉在油箱底部;发动机起动后,经过一段时间油温升高,液压油在油箱中的流动加快,石棉块被流动的油液搅动,随着油流流向油泵,最终被油泵吸附在进油口,从而堵住了进油口,导致油泵吸不上油,使工作装置供油量不足,从而出现上述故障现象。把石棉块取出后试车,故障消失。
故障三;工作油泵烧坏
刚刚做完大修的推土机试车时正常,拖到工地施工仅2天,工作泵就烧坏。换上备用泵,过3天又烧坏。放油时发现液压油中有金色粉末,全面拆检液压系统发现,主系统安全阀阀芯装反。由于阀芯装反,使得液压系统实际承受的最大压力超过了安全压力,大修后试车一般不带负荷,而在工地施工时是带负荷的,随着负荷的增大,压力无限增大,当超过工作泵的承受压力时,引起泵的扫膛,扫膛产生的金属粉末悬浮在液压油中,使油液变脏,污染的油液进一步加大液压元件的磨损。在多种因素综合作用下,最终使工作泵烧坏。将安全阀阀芯正确装配,重新换一台工作泵,再对液压系统进行清洗、换油、更换密封圈等配件之后试车,故障消除。
以上实际中发生的案例说明,在维修装配中应注意清洁,不要人为引入污染源;应做到原位装复,保持各零件的正确位置,尤其是有配合关系的运动副;不要野蛮装配,要小心碰伤、划伤其它零件表面;应满足各部间隙、力矩等方面的要求。
⑦ 山推推土机常见故障怎么排查修理
(1)连接盘与轴承座磨损,使压力油泄漏导致推土机不能转向。
一台T140型推土机使用过程中逐渐出现转向失灵,最后几乎不能向左转向,向右转向也较困难,而且在转向时发动机转速明显降低。判断认为,可能是转向离合器不能分离,导致转向只是制动器起作用,使发动机负荷加大,转速降低。T140型推土机的转向离合器是湿式、多片、弹簧压紧、液压分离结构型式,离合器不能分离应是转向系统有故障。经检测,液压系统油压正常、转向操纵阀后的油路有泄漏。转向压力油从转向操纵阀经结合油管进入轴承座内,再经连接盘进入活塞腔内推动活塞移动,使离合器分离。推断油路中可能导致泄漏的部位及原因有:结合油管上的O形密封圈损坏、连接盘上的旋转密封环磨损、离合器活塞密封环损坏、离合器主动轮与连接盘的连接螺栓松动。
拆检转合离合器时发现,左侧固定连接盘的螺母已松动,连接盘和轴承座的配合面已磨损;右侧磨损较左侧轻一些,且固定连接盘的螺母并未松动;右侧轴承已磨损。分析认为,轴承座固定在箱体上,当推土机行走时,后桥轴带动连接盘一起转动,由于左侧连接盘松动,致使传动时与轴承座内表面磨损,而右侧则由于轴承损坏后后桥轴产生径向跳动,带动连接盘与轴承座内表面接触而造成磨损。在产生磨损的同时使压力油泄漏,导致不能转向。对磨损后的连接盘和轴承座进行修复,注意左、右两侧的连接盘和轴承座要配对修复,不能互换。用修复好的连接盘和轴承座一起装机,调整后试机表明,两侧转向工作恢复正常,推土机故障被排除。
(2)挂挡后机器不行走,人为排气后工作才正常。
一台TY220型推土机工作约2000h后,出现启动后“等挡”现象,即挂挡后机器不行走,需要运转6-10min后才能行走,或者要从变速油路细滤器测压口进行人为排气后才能行走,而行走后工作一切正常。“等挡”的实质是油压建立不及时,主要原因在于变速泵“吸空”,即变速泵吸油油路中有空气,在运转中边排油,边排气,需等吸油路中的空气排完、变速泵不再“吸空”时,油压才能建立起来。导致变速泵“吸空”的原因可能是:吸油油路中管接头密封不良;吸油软管破损;变速泵骨架油封损坏等。根据“由简到繁”的原则,对该机进行逐一排查。先检查并更换了粗滤器及变速泵吸油口的O形圈,但推土机故障未被排除;又检查了变速泵吸油胶管,并对吸油胶管进行打压试验,结果确定该管无破损;接着拆检变速泵,发现骨架油封并未损坏,为保险起见换上一个新变速泵,但故障仍未被排除。最后,发现转向泵吸油口处有漏油痕迹,经检查是油管紧固螺栓松动造成的。经分析,该机的变速油路和转向油路共用一个粗滤器,且转向泵吸油口在下,变速泵吸油口在上;当转向泵吸油管路漏气时,停机一段时间后使粗滤器中不存油,造成启动时变速泵“吸空”,这是该机“等挡”的真正原因。在更换转向泵吸油口的O形圈、检查转向泵吸油软管并予以紧固后推土机故障得以排除。
(3)液力变矩器的油温高。
一台TY165B液力机械传动推土机工作时出现了液力变矩器油温高的故障。首先对其液力传动的液压管路进行分析:液力传动泵通过粗滤器从变速器内吸油,再通过细滤器供给变速器控制阀(包括调节安全阀组和液力变矩器阀组);经调节安全阀调压后的液压油输给设在液力变矩器进口的安全阀,其开启压力为0.75-0.85MPa,用来控制进入变矩器的油压;通过该阀的油液导入润滑回路,然后被引到变矩器调节阀,调节阀调定压力为0.20-0.30MPa;由调节阀提供的液压油,经冷却器冷却后送入变速器的润滑安全阀(调定压力0.12MPa)。因液力传动泵从变速器内吸油,因此先查看了变速器的油位和油温,均为正常;然后分别对变速器调节安全阀、液力变矩器进口安全阀、液力变矩器出口调节阀进行压力检测,变速器调节安全阀和变矩器出口调节阀压力均正常,而变矩器进口安全阀压力低于规定值。据此,可排除油箱至油泵间管路、油泵以及液力变矩器内部漏油、密封不良等原因,而将故障原因锁定为液力变矩器安全阀动作不正常。卸下变矩器安全阀,经拆检安全阀阀芯卡死,清洗后将阀复原装机,测试液力变矩器油温恢复正常。由此可见,造成上述故障的原因是系统油液被污染,使阀芯卡死不能回位所致。
(4)突然熄火后无法启动。
一台TY160型推土机在一次野外作业时,突然熄火后就再也启动不了。机械手认为是燃油用完所致,但重新加满燃油后仍不能启动。由于起动机能带动柴油机,但排气中无烟,所以初步认为油路有故障。检查油路时,发现燃油滤清器内有燃油,但启动时通往喷油器的油路中却无燃油,从而断定燃油泵有故障。检查燃油泵时发现,断油阀接线柱无电流通过。拆下启动开关、检查线路时发现,通往油阀的电源线接头松脱,线路较破旧。重新接上松脱的电源线接头后,仍启动不了,后将断油阀上手控制螺钉拧进才启动成功。TY160型推土机装用康明斯NT-855柴油机,该机的PT(G)型燃油泵通往喷油器的油路是由断油阀来控制,推土机起步时,蓄电池断油阀内的电磁铁打开燃油通路,使发动机点火启动。由于启动开关的电源线接头不牢,加上长时间在坑洼不平的场地作业,致使电源线接头松脱,断油阀电路切断,阀片在回位弹簧的作用下压向阀底,从而切断了油路,因而即使打开启动开关也不能使发动机启动。野外作业时,为使柴油机在线路故障时仍能启动,可将手控制螺钉拧进,迫使阀片打开,使燃油通过断油阀,但应注意停机时必须拧出螺钉使之断油。
(5)拉动任意一侧的转向拉杆都不转向。
一台TY220推土机在使用过程中发现,拉动任意一侧的转向拉杆时推土机都不转向,但若同时拉动左、右转向拉杆,则推土机仍然能直线前进。初步判定是转向系统发生了故障。首先检查转向操纵机构、该机采用全机械式转向操纵机构,检查其各拉杆和弹簧等均连接完好,杆件间的间隙也合适,由此可确定故障出在转向液压回路上。该机转向泵与分动箱连接,油液自后桥箱经粗滤器和精滤器而进入分流阀,由分流阀将流量按3:1的比例分配给转向阀和制动回路。转向阀的工作压力为1.25MPa,由顺序阀保证。顺序阀溢出的油进入变速回路后与变速回路的油合流,然后进入变矩器。
在正常情况下,不操纵转向手柄时,由分流阀流至左或右转向阀的压力油被封闭在转向阀内,不向转向离合器供油,此时转向离合器处于接合状态。在左、右转向阀上都有一小孔,通过该孔不断向左、右转向离合器补充少量油液,使离合器工作腔内始终充满油液。分别操纵两转向阀,可使左或右离合器分离,实现左或右转向;若同时操纵两转向阀,使左右离合器同时分离,则推土机停驶。
排查故障时,在精滤器处测得油压为2.3MPa,说明转向泵没有问题,另外,由于该机的制动、转向液压油路均由转向泵提供压力油,制动效果很好,说明转向泵也是完好的。随后检查分流阀、顺序阀和转向阀三者的组合体,即拆下后桥箱上盖,解体各阀,检查各阀的阀芯,发现顺序阀的阀芯被杂物卡住,取出阀芯时又发现阀芯内的活塞也被杂物卡住。由此可见顺序阀一直处在溢流状态,这时,转向回路油压过低,远不能克服转向离合器弹簧的作用力,因而使转向离合器不能分离,推土机不能转向。清洗顺序阀及阀芯后装复试机,推土机转向灵活,故障排除。
⑧ 山推推土机配件供应商
骐松机械主营美国康明斯Cummins发动机纯正配件 ,VOLVO发动机纯正配件,John Deere约翰迪尔(强鹿)发动机纯正配件,FleetGuard佛列加滤清器,美国唐纳森Donaldson滤清器,Delco Remy德科瑞美和,Bosch博世以及DENSO电装的起动马达、充电机,BoschRexroth博世力士乐液压件,ZEXEL杰克赛尔的油泵、油嘴,KELTEC美国凯尔特克空压机油气分离器,HYDAC贺德克液压滤清器及配件,用于发电机组,工程机械,港口设备,煤矿及油田设备等。骐松机械 具有得天独厚的条件和优势。总部位于广东省广州市中山大道中珠吉路段珠,地理位置交通网络发达,位于中山大道中珠吉路段及黄埔大道交界,离地铁站、BRT站均不远,公共交通通达性好,交通十分便利。地处目前亚洲最大、最具规模的机械及其配件交易带,骐松机械成立于2005年,现有员工50人,维修服务人员8名,经营销售人员均在推土机服务部及康明斯发动机售后服务中心工作多年,均已熟练掌握山推推土机整机维修技术,美国进口康明斯,合资重庆康明斯以及东风康明斯,小松,VOLVO,所生产的各种机型的相关技术,凭借多年的维修经验,以专业的维修赢得客户信赖。广州骐松机械 专业从事原装进口挖掘机配件批发,骐松机械与日本,韩国,新加坡,德国工程机械配件商强强联手。秉承诚信、专业与完善的服务理念,致力于做中国最大、最有优势的原装进口挖掘机配件供应商。优势产品有:(Cummins)康明斯 小松、(VOLVO)沃尔沃、(HYUNDAI)现代、(ISUZU)五十铃、(YANMAR)洋马全部零部件。 发动机配件:康明斯大修包、康明斯上修理包、康明斯下修包、康明斯缸垫、康明斯缸体、康明斯缸盖、康明斯曲轴、康明斯缸套、康明斯活塞、康明斯活塞环、康明斯活塞销、康明斯活塞冷却喷嘴、康明斯卡簧、康明斯连杆、康明斯连杆铜套、康明斯连杆螺丝、康明斯缸盖螺丝、康明斯曲轴皮带轮、康明斯风扇皮带轮、康明斯启动马达、康明斯发电机、康明斯进气门、康明斯排气门、康明斯进气门座圈、康明斯排气门座圈、康明斯气门油封、康明斯气门导管、康明斯气门弹簧、康明斯曲轴前油封、康明斯曲轴后油封、康明斯飞轮齿圈、康明斯飞轮壳、康明斯气门推杆、康明斯曲轴瓦、康明斯连杆瓦、康明斯大小瓦、康明斯止推片、凸轮轴、康明斯凸轮轴齿轮、康明斯凸轮轴衬套、康明斯摇臂、康明斯齿轮室、康明斯齿轮室盖、康明斯齿轮室垫、康明斯机油尺、康明斯散热器、康明斯O型圈、康明斯密封圈、康明斯油底壳垫、水泵修理包、涡轮增压器、康明斯增压器回油管、康明斯高压油管、康明斯水泵、康明斯机油泵、康明斯柴油泵、康明斯高压油泵、康明斯输油泵、康明斯手游泵、康明斯预热塞、康明斯节温器、康明斯水温感应塞、康明斯水温报警器、康明斯压力开关、康明斯压力传感器、康明斯散热器、康明斯机油冷却器、康明斯排气歧管、康明斯排气管、康明斯进气管、康明斯上水管、康明斯下水管、康明斯熄火电磁阀、康明斯断油电磁阀、康明斯油门马达、康明斯传感器、康明斯空气滤芯、康明斯机油冷却器、康明斯柴油滤清器、康明斯油水分离器、康明斯滤清器座、康明斯皮带、康明斯风扇叶、康明斯风扇叶座、康明斯喷油器、康明斯喷油嘴 等纯正发动机配件
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⑨ 山推推土机常见的四种故障原因是什么
1、推土机不能起动
现象:正常使用后停机,不能再次起动,并且无烟排出。
诊断:起动机正常工作,初步判断故障出在油路上。用手动泵泵油时,泵出的油量足,并且油流中无空气;手动泵也能快速工作。说明供油正常,油路无堵塞现象,也无漏气。因机子新购不久,喷油泵(铅封未拆)出现故障的可能性较小。翻阅维修手册以后发现其熄火拉杆用一电磁阀控制,观察熄火拉杆发现其好像不在正常位置,用手拨动后正常起动。判定故障出在电磁阀上,更换电磁阀后发动机正常工作,故障得以排除。
2、推土机起动困难
现象:正常使用后停机,起动不良,排烟量不大。
诊断:用手动泵泵油时,泵出的油量不大,但油流中无空气;当用手动泵快速工作时,产生的真空度很大,泵油活塞会被自动吸回。判断油路无漏气现象,是由于油路被杂质堵塞造成的。造成油路堵塞的原因有以下:①橡胶油管内壁胶质层脱离或脱落而使油路堵塞。因机子使用时间不长,老化的可能性较小,暂时排除。②若燃油箱长期不清洗或使用不清洁柴油,内中杂质被吸入油路并聚集在油路狭窄处或滤清器中而使油路堵塞。询问操作手后得知,下半年由柴油紧张,曾有一段时间使用过非正规渠道的柴油,并且柴油滤芯从来没有清洗过。怀疑故障出在此处。拆下滤芯,较脏,更换滤芯。同时,检查油道,畅通。试机还是不能正常起动,排除此种可能。③蜡质堵塞油路或“水”堵塞油路。因为在冬天,所以怀疑故障出在此,询问后得知使用的是O#柴油,并且油水分离器不曾放过水,因为刚才检查油路时未曾发现有蜡质堵塞油路,判断故障出在“水”堵,拧松放水螺塞,出水不畅,卸下油水分离器后发现里面有冰渣,清除后正常工作,故障排除。
3、推土机电器故障
现象:加完夜班后,机子不能起动,起动马达未能转动。
诊断:①蓄电池故障。起动马达未能转动,有可能是蓄电池的问题,测的蓄电池端电压不足20V(24V蓄电池),断定蓄电池故障,去硫化充电后恢复正常。②线路松动。使用一段时间后,故障依旧。蓄电池送修后,恢复正常。此时笔者思考了一下,本身蓄电池是新的,这么容易亏电的可能性较小,于是起动发动机,发现电流表左右晃动,检测发电机没有稳定电压输出,此时有两种可能:一是激磁电路存在故障、二是发电机本身不能正常工作。检查线路发现有几处线路松动,紧固后发电机恢复正常。③负载过大。使用一段时间后又出现了蓄电池亏电,同一故障出现这么多次,不得不引起笔者的注意了,询问驾驶员得知,此机子常常加夜班,并且前后大灯常常烧毁,工程机械一般采用的是单线制(负极搭铁),优点:线路简洁,便于维修。缺点是容易烧毁用电设备。于是把前后大灯改成双线制,故障得以解决,前后大灯也很少烧毁了。
4、推土机转向不灵敏
现象:右转向不灵敏,操纵杆动作了以后,有时能转向,有时反应迟缓。
诊断:参阅下页图:此转向液压系统主要由粗滤器1,转向泵2,转向细滤器3,转向控制阀7,制动助力器9,安全阀和机油冷却器5组成。转向离合器箱体内的液压油通过磁性粗滤器1,被转向泵2吸入,然后由泵送入转向细滤器3,入转向控制阀4,制动助力器和安全阀.经安全阀(调定压力2MPa),释放出来的液压油流入机油冷却器旁通阀。假如由于诸如机油冷却器5或润滑系统的堵塞等原因,机油冷却器旁通阀的油压超过调定压力1.2MPa时,便把液压油泄放入转向离合器箱体内。当转向杆拉至一半时,流至转向控制阀7的液压油流入转向离合器,当转向杆拉到底时,液压油除继续流入转向离合器使转向离合器分离外,并同时流入制动助力器,使制动器起制动作用。
经过分析后,初步推断故障产生在:①转向离合器不能彻底分离或打滑;②转向制动器不起作用。对于1而言,造成离合器不能彻底分离或打滑的原因有:外因是操纵转向离合器的油压力不足。测得B、C口的压力相差不大,因为本机只有右转向不灵敏,左转向正常,说明油压足够,故障不可能出在此处。内因是离合器内部结构出现故障。对于内因,我们要进行解体检查,比较复杂,暂时不检查。对于2而言,造成转向制动器不起作用的原因有以下三种:①制动油压力不足。测得D、E口的压力一样,此种可能排除。②摩擦片打滑,由于机子使用时间不长,摩擦片磨损的可能性比较小。③制动行程太大,用90N·m扭力紧固,回拧11/6圈。试机后右转向不灵敏现象得以解决。同时离合器内部结构出现故障的可能性也排除,故障就出在制动行程太大。
⑩ 山推推土机的正确维护保养方法是什么
(1)推土机履带保持适当的张紧度
如果张紧过度,引导轮弹簧张力作用于履带销及销套,销子外圆和销套内圆一直受到高挤压应力,运转时销和销套产生过早的磨损,同时引导轮张紧弹簧的弹力还作用于引导轮轴和轴套,产生很大的表面接触应力,这使引导轮轴套容易磨成半圆,履带节节距容易拉长,并且会降低机械传动效率,浪费发动机传给驱动轮和履带的功率。
如果履带张紧过松,履带容易脱离引导轮和支重轮,而且履带失去正确的对中,使运行的履带波动、拍打、冲击,造成引导轮和托轮的异常磨损。
履带张紧度的调整,是通过给张紧缸注油嘴加注黄油或从放油嘴放出黄油,参照各机型的标准间隙作调整。当履带节节距拉长到需要拆下一组履带节时,驱动轮齿面与销套的啮合面也会受到异常磨损,此时应在啮合状况恶化前进行适当处理,比如将销与销套翻面,更换磨损过度的销与销套,更换履带节总成等。
(2)保持引导轮位置对中
引导轮不对中对行走机构其他零件有严重影响,因此调整引导轮导板与履带架之间的间隙(修正不对中)是延长行走机构寿命的要点。调整时用导板与轴承之间的垫片来修正,如果间隙大,拆去垫片;间隙小,增加垫片。标准间隙为0.5~1.0mm,最大许可间隙为3.0mm。
(3)在适当时刻将履带销与销套翻面
在履带销与销套的磨损过程中,履带节节距被逐渐拉长,造成驱动轮与销套的啮合不良,导致销套破损和驱动轮齿面异常磨损,会引起蛇行、拍打、冲击,大大缩短行走机构的寿命。当通过调整张紧度仍不能恢复节距时,就需要将履带销和销套翻面,以得到正确的履带节节距。在现场有两种决定履带销与销套翻面的时刻;一种方法是查定履带节节距拉长3mm的时刻;另一种方法是查定销套外圆直径磨损3mm的时刻。
(4)螺栓螺母及时拧紧
当行走机构的螺栓松动时,容易折断或丢失,引发一系列的故障。日常检修保养应检查以下螺栓:支重轮和托轮的安装螺栓,驱动轮齿块安装螺栓,履带板安装螺栓,支重轮护板安装螺栓,对角撑条头安装螺栓。主要螺栓的拧紧扭矩参考各机型的说明书。
(5)及时润滑
行走机构的润滑非常重要,很多支重轮轴承“烧死”而导致报费就是因为漏油而没有及时发现。一般认为以下5处有可能漏油:由于挡环和轴之间的o形圈不良或损坏,从挡环外侧与轴之间漏油;由于浮封环接触不良或o形圈缺陷,从挡环外侧与支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)之间漏油;由于支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)与衬套之间的o形圈不良,从衬套与滚轮之间漏油;由于加油口螺塞松动或锥形螺塞密封的座孔损坏,在加油螺塞处漏油;由于o形圈不良,在挡盖与滚轮之间漏油。因此,平时应该注意检查以上部位,并按照各部位的润滑周期定期添加、更换。
(6)检查裂纹
应及时检查行走机构的裂纹,并及时焊修、加强。